武漢邁鑫2020年下半年重點改善課題發(fā)表會
發(fā)布:admin 來源: 時間:2024/06/21
2020年11月21日,武漢邁鑫2020年下半年重點改善課題發(fā)表會在公司行政樓四樓培訓中心隆重舉行。公司主管級及以上干部和各改善小組成員代表悉數(shù)參加,共享精益改善成果,總結精益改善經驗。
會議由體系精益科楊帆擔當主持,發(fā)表會繼續(xù)采取精益課題改善成果發(fā)表評比制度, 評委由總經辦向總一行及三位部長共7位擔任,對10個科室進行打分,分數(shù)從高到低排名,設一等獎1名,獎金2000元,二等獎2名,獎金各1200元,三等獎3名,獎金各800元。
發(fā)表會的重要環(huán)節(jié)是優(yōu)秀改善課題的案例分享。按會議流程,由制造科何科長率先發(fā)表,10個科室的負責人按順序依次進行發(fā)表,各發(fā)表者通過PPT的形式對課題的選題背景、推進計劃、實現(xiàn)狀調查、原因分析、目標設定、制定對策等方面進行精彩的匯報,課題內容涉及品質、交期、成本、效率、工藝、流程、財務系統(tǒng)、管理提升等,有對模具裝夾效率的改善,有對熱處理工藝優(yōu)化的改善,有對降低包裝輔材成本的改善,有對數(shù)據(jù)管理提升的改善,也有對優(yōu)化工藝,降低模具制造難度的改善等等。這些改善課題有的成效斐然,帶來巨大效益,也有的改善點看似微不足道,卻是對“小改善、大收獲”的最好印證。
在聽取大家的成果匯報后,各位評委對改善課題所取得的成效和提案者所具有的專業(yè)精神表示肯定,同時對相關數(shù)據(jù)、方案等進行了尖銳的提問,各匯報人給予了一一解答。
經過5個多小時的激烈角逐和評委的嚴格評審,最終工藝機加科《模具裝夾效率提升》課題獲得一等獎;項目管理科《模具整改費用降低》、制造科《沖壓材料削減和廢料再利用》課題獲得二等獎;市場科《零部件報價成本管理提升》、管理科《行政后勤類工作的持續(xù)提升》、品質科《流出不良率降低活動》課題獲得三等獎。
一等獎合影
二等獎合影
三等獎合影
課題發(fā)表結束后,新加入公司的研發(fā)部產品開發(fā)科萬副科長暢談了參加此次會議的感受,同時兩大工廠、研發(fā)部三位部長分別對相關科室的課題發(fā)表做了補充說明。
緊接著,總經辦領導分別對本次發(fā)表會進行了總結,其中,公司常務副總經理趙弘對大家的努力表示了肯定,并提出了2021年精益活動推進的方針:
一、要深刻反省2019年-2020年兩年的精益活動:公司改善成果發(fā)布方式由2016年-2018年“基礎階段”的方針診斷會議到2019年-2021年“規(guī)范化階段”的改善成果發(fā)表會,精益策略由過去的“基礎課題、基本方法的導入”到目前的“重點課題、專業(yè)方法的導入”,時間還較短,推進的過程仍然存在很多問題,比如從課題立項的創(chuàng)意度不夠、課題推進的方法不專業(yè)、課題總結的資料水平遇到瓶頸、部分課題成果不明顯等,各部門要進行深刻的反省;
二、分享豐田社長的最新講話:
1、TPS的目的始終是“想讓工作的人更容易地工作”;
2、佐吉的任何發(fā)明(任何改善),出發(fā)點就是“讓他人能更容易地工作”。豐田社長強調,是從“為他人著想”出發(fā),而出現(xiàn)了提高生產力的結果;
3、“要不斷的增加有附加價值的工作”,要不斷地停止“只是”“等待”或“返工”的工作;
4、每個過程都必須“縮短前置時間”以累積起來,為了顧客,縮短前置時間;
5、在豐田生產方式的基礎上,就有一種自佐吉以來,脈脈流傳、實踐 “為他人服務”的想法。
三、2021年精益活動/重點課題推進要求:
1、課題立項:具有創(chuàng)意性、長期未解決的問題、提升規(guī)范化水平;
2、課題推進:按公司培訓的精益方法、步驟、工具、流程開展;
3、總結匯報:各位干部要打破電腦辦公水平瓶頸,提升總結資料能力,公司會加強辦公水平的培訓;
4、活動成果:不一定需要大金額成果,但不能有虛假數(shù)據(jù);
5、其它方面:各位干部認真學習豐田社長的講話,全世界很多制造業(yè)都在學習豐田、學習精益生產,要充分認識精益生產、精細化管理的重要性。精益生產并不是高深管理秘訣,而是靠平時一點一滴、年復一年、持續(xù)不斷改善的結果。
會議最后,總經理向總進行了發(fā)言:2020對于武漢、對于汽車產業(yè)、對于公司來說是有著特殊意義的一年。疫情之下,我們沒有一蹶不振,在上級單位的支持下、在公司干部團隊和全體員工的共同努力下,我們按2020年公司方針有條不紊的推進公司各項工作,取得了優(yōu)異的成績,期待我們把改善意識融入到日常的工作生活中,用行動和智慧,為公司管理提升、降本增效貢獻自己的一份力量。